BFe10-1-1管材具有耐腐蝕性強、抗拉強度高、延伸率好、重量輕等突出性能,目前在某新型軍工產(chǎn)品的海水系統(tǒng)中得到大量應用,但因其材質(zhì)非常特殊,在彎制過程中存在加工難度大、廢返嚴重等問題。檢測表明,B10管彎制一次合格率僅為90.34% 。雖然這些不合格品通過返工、返修后可以滿足質(zhì)量要求,但增加了生產(chǎn)成本,延誤了生產(chǎn)周期。
為提高B10管彎制一次合格率,武船船舶工程公司管加車間彎管QC小組以《提高某新型軍工產(chǎn)品B10管彎制一次合格率》為課題,展開技術攻關。
小組對2009年2月~4月彎制的611根B10管進行了調(diào)查,對檢測統(tǒng)計數(shù)據(jù)和其中不合格品的不合格項進行了分析,找出了彎管主要缺陷為“褶皺”和“斷裂”,圍繞這兩個主要缺陷,小組運用系統(tǒng)圖,從人、機、料、法、環(huán)、測等六方面因素作了進一步分析,找出了十項末端因素,然后對該十項末端因素予以逐一確認,最后確定“模具工裝少”和“操作規(guī)范不完善”是兩個主要原因。
針對上述兩大要因,小組用正交試驗法進行工藝改進,并完善了彎管操作規(guī)范,研制改進了彎管工裝,組織了人員培訓,使B10管彎制一次合格率從小組活動前的90.34%提高到97.3%,經(jīng)核算,年節(jié)約返工成本和人工費用約43550元,大大提高了管件彎制效率,縮短了軍工產(chǎn)品制造周期。
管加車間彎管QC小組榮獲2010年度全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組。